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[护舷] 码头改造橡胶护舷更换方法

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发表在  2024-8-26 17:56:53 | 显示全部楼层 | 阅读模式
长江口横沙基地码头改建工程位于上海市长江口横沙岛东南端,距下游上海航道局吸泥码头约为650m,为长江三角洲平原(河口、沙嘴、沙岛)地貌。工程将横沙东滩基地3000t级杂货码头改建为可以停靠12000m3耙吸船、2000m3绞吸船及交通船等的码头,对码头前沿水域进行疏浚,将码头前沿原D300H橡胶护舷升级改造为DA400H。原码头橡胶护舷概况如下图1-1:
二、小组概况
长江口横沙基地码头改建工程项目经理部QC小组由项目总工林术东任组长,明廷涛担任副组长,小组成员共计8人。小组平均每周活动1-2次,根据现场施工实际组织小组活动。QC小组充分发扬团结互助精神,调动每个小组成员的主观能动性、积极性。以质量为中心,在实践中不断地挖掘,找出工程中具体存在的问题,进而解决问题,不断提高橡胶护舷更换加固施工质量,努力使施工技术、工艺日臻完善。小组情况及人员分工见表1。
              QC小组情况及人员分工表           表1
小组名称
中交二航局长江口横沙基地码头改建工程项目经理部QC小组
课题名称
老码头橡胶护舷更换加固施工技术的探索
成立时间
2012年03月08日
注册时间
2012年03月19日
活动次数
12次
活动时间
2012年03月—2012年04月
小组宗旨
持续改进,保证工程质量
小组类型
创新型
小组成员情况及分工
序号
姓  名
性别
年龄
文化
职   务
接受TQC教育时间(h)
组内分工
1
林术东
28
大学本科
项目总工
50
组长(技术指导)
2
明廷涛
27
大学本科
质量部长
50
副组长(统筹组织)
3
王以强
27
大学本科
副经理
45
组员(组织协调)
4
段欣
22
大学本科
技术主管
50
组员(对策实施)
5
邓驹
23
大学本科
技术员
40
组员(对策实施)
6
李彦明
26
大专
测量主管
40
组员(对策实施)
7
刘意
33
中专
测试部长
45
组员(对策实施)
8
王凯
23
大学本科
技术员
35
组员(对策实施)

三、选择课题

























四、设定目标
1、目标确定
根据橡胶护舷改造加固施工质量在本工程中的重要性以及业主、监理的要求,同时依据我局及项目部的质量目标,我们把QC活动的目标确定为:
确保橡胶护舷改造加固施工分项工程质量达到合格标准,检测项目综合合格率达到90%以上。
目标值:(1)橡胶护舷螺栓抗拉拔力达到130KN
       (2)橡胶护舷与码头前沿靠船构件缝隙控制在10mm以内。
2、目标的可行性分析


我公司项目部配备了经验丰富的管理人员和技术人员;施工现场管理、技术人员对施工工艺掌握熟练、能吃苦耐劳。施工班组是具有码头施工经验非常丰富的队伍,目标可以实现。


我公司项目部可根据施工过程中现场实际情况对施工工艺不断调整,进行补充和改进,完全可以实现目标。
五、提出方案并确定最佳方案
小组成员在林术东组长的带领下,查阅大量相关资料并做了大量技术准备工作。通过多次开会商讨老码头橡胶护舷更换加固的技术方案,并对各方案进行分析及评估,以确定最佳方案。
1、初步方案的提出
小组成员围绕实现小组活动目标,提出了如下两套方案,见图5-1:















制图人:王凯                                      时间:2012年3月9日
图5-1  老码头橡胶护舷升级加固施工方案
1)方案一:


图5-2  方案一效果图





图5-3 方案一俯视图


2)方案二:


图5-4  方案二效果图



图5-5 方案二俯视图
    制图人:明廷涛                                     时间:2012年3月11日
2、方案的分析及评估
                           方案的分析及评估                      表5-1
    方案
分析
方案一:在靠船构件上重新开孔,采用钢套板与靠船构件锚固,橡胶护舷与钢套板锚固
方案二:利用原靠船构件螺栓孔,采用钢套箱与靠船构件锚固,橡胶护舷与钢套箱锚固。
施工
工艺
钻孔   制作钢套板   橡胶护舷与钢套板拼装   化学植筋   钢套板吊装锚固   灌注高强灌浆料
制作钢套箱   橡胶护舷与钢套箱拼装
钢套箱吊装锚固   灌注高强灌浆料
分析
1、钻孔:需要对靠船构件侧面进行钻孔并贯通,水位下面部分钻孔操作比较困难,钻孔质量无法保证。
2、制作钢套板:钢套板需要到工厂定制生产,钢套板需要使用51.5吨,加工费7250元/吨,共计费用51.5×7250=373375元。
3、橡胶护舷与钢套板可以在岸上进行快速拼装,拼装质量可控性搞。
4、化学植筋:由于有一部分孔位处于水下,化学植筋操作难度大,强度无法得到保证。
5、钢套板需要分块吊装锚固,需要长时间使用吊车,施工工期较长。
6、灌注高强灌浆料时,不受原码头前沿垂直度影响,可控性较高。
1、制作钢套箱:钢套箱需要到工厂定制生产,钢套箱需要使用53.4吨,加工费7400元/吨,共计费用53.4×7400=395160元。
2、橡胶护舷与钢套箱可以在岸上进行快速拼装,拼装质量可控性高。
3、钢套箱由于是个整体,可以快速进行吊装锚固,施工工期可以大大缩短。
4、由于钢套箱紧贴着码头前沿靠船构件,灌注高强度灌浆料时,容易受码头前沿垂直度影响。
5、钢套箱和老码头结合部位空心填充难以保证,施工难度大。
结论
1、 橡胶护舷与钢套板拼装质量可控性高;
2、 水下钻孔和水下化学植筋操作难度大,施工工序较多,对进度影响很大。
3、 增加了植筋费用。
1、 橡胶护舷和钢套箱拼装质量可控性高。
2、 施工工艺简单,操作难度简易,对施工进度影响比较小。
3、 节省了植筋费用。
制表人: 邓驹                                        时间:2012年3月12日
通过对橡胶护舷更换加固技术不同的施工方案进行分析后,利用原靠船构件螺栓孔,采用钢套箱与靠船构件锚固,橡胶护舷与钢套箱锚固的方案具有质量可控性高,施工工艺简单,操作简易,对施工进度影响比较小的优势,为此我们确定方案二为最佳实施方案。


六、方案具体化并制定对策表
1、方案二的具体分析
        为确保橡胶护舷更换加固质量达到优良标准,关键控制点在于:
1)钢套箱焊接质量控制
2)钢套箱与靠船构件锚固质量
3)钢套箱与靠船构件之间的间隙控制
2、制定对策表
        针对以上关键控制点,小组成员进行认真、细致地讨论分析,研究出解决问题的方案措施,并分工落实各自的任务,制定了如下对策表:
对  策  表                            表6-1
序号
关键控
制点
对 策
目 标
措 施
负责人
完成时间
1
钢套箱焊接质量控制
加强对生产过程的质量监控
达到二级焊缝合格标准
① 项目部专派技术员入驻生产厂家,全程监控钢套箱生产质量;
② 选用优质钢板和焊条,焊接接缝采用45°剖口的方式,深度2cm,选用经验丰富的焊工进行焊接施工;
③ 实时检查焊接的外观质量,采用超声波探伤检验。
林术东
明廷涛
刘意
2012.3.20
2
钢套箱与靠船构件锚固质量
总结施工经验,加强锚固螺栓安装质量的检查
抗拉拔力达到130KN
① 对锚固螺栓与原螺栓孔洞拧紧,对锚固深度进行检查;
② 螺栓锚固施工完成后,第三方用仪器进行专门检测;
③ 水下螺栓部分采用潜水员水下施工,并用水下拍照的方式对锚固质量进行检查。
邓  驹
段  欣
王以强
2012.4. 8
3
钢套箱与靠船构件之间的间隙控制
对间隙大于5mm的部位采用高强灌浆料
确保钢套箱与靠船构件之间的间隙不大于10mm。
① 对水上部分间隙进行全面检查,水下间隙潜水员进行检查;
② 钢套箱水下部分利用潜水员采用L5*5角钢封底,钢套箱两侧面缝隙用钢条封堵,以防灌浆料渗漏;
③ 及时掌握潮位情况,在最低潮位时进行灌浆料灌注施工。
李彦明
刘  意
王  凯
2012.4.25
制表人:王凯                                            时间:2012年3月18
七、根据对策表实施

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