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2010年12月3日,在浙江正和造船有限公司3号船台,7万载重吨散货船“新东莞1”号在气囊的帮助下,在100秒钟内平稳滑行出船台,顺利下水 。据悉,这是国内外目前采用气囊下水解决方案的最大吨位船舶。
“新东莞1”号自重13000吨,其气囊下水项目由济南昌林承担,共采用93个气囊,其中最大的气囊长达24米,直径达1.5米,承重能力达600吨。为确保下水一次成功,经过半年的研发,在气囊研制中对各项技术参数进行反复计算,使气囊的材料、结构、制造工艺、质量及技术性能满足项目要求;正和造船则根据下水方案,投资近四百万元对船台进行改造,使其坡度等满足气囊下水要求;双方还在该船下水前聘请船舶设计单位,针对下水时船舶各种受力状态进行总纵强度较核,邀请浙江工业大学对船舶下水过程中船舶结构实际应力进行测量,确保船舶下水时应力不超过设计许可,最终实现了下水一次成功。
“新东莞1”号是正和造船目前建造的最大吨位船舶,该船总长222米,型宽32.26米,型深18米,设计吃水11.3米,将于两个月后交付船东东莞海昌船务有限公司。目前,正和造船共有12艘船舶在建,手持订单30余艘,实现了产品批量化建造。该公司有关负责人表示,自2008年至今,先后承担了其2.7万吨3.3万吨、5.7万吨散货船的气囊下水项目,使其船台利用率不断提高,接单范围进一步扩大。此次成功合作,进一步证明了气囊下水这一方式具有环保、便捷等特点。目前,两家企业已经签署了长期合作协议;未来,双方还计划更大吨位船舶的建造过程中应用气囊下水解决方案。
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