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[气囊] 6500CBM液化气船二次下水-罗马尼亚气囊打捞项目

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发表在  2022-3-21 09:17:35 | 显示全部楼层 | 阅读模式

2011年9月2日,青岛永安顺工程公司为罗马尼亚船厂成功打捞并下水一艘搁浅的6500立方液化气船。该船总长116米,型宽18米,自重3650吨,压载水450吨,共采用26只下水气囊完成了顶升和下水工作。

该项目是船用气囊综合应用的一个典型实例,从船体顶升、扶正到下水,永泰船用气囊表现出了极其优异的性能。这也是气囊船体打捞下水技术在欧洲国家的首次应用,对于推动中国气囊技术国际化进程有着重要意义。

该罗马尼亚船厂一直采用横向梳式滑道下水。在此6500 CBM液化气船下水中,由于滑道破裂下水出现事故,船体搁浅在多瑙河中的滑道以及破碎滑车上。船首尾倾斜9.8°,船体横倾9°,滑道坡度为7°。高潮位时,船尾水深达到2米,船首部水深0.7米。

青岛永安顺受船东方邀请,为该项目进行总体设计。为了使该船能够重新下水,首先需要进行气囊船体顶升,移除破碎的滑车。滑车移除后,可以重新使用滑道下水,或者直接采用气囊滚出方法下水。
船厂以及船东对于船体气囊顶升方案没有异议,因为船用气囊顶升面积大,顶力均匀,对于船体安全具有很大优势。同时气囊的自调节、平衡特性,能够使顶升起的船体倾角回复到所在斜坡的角度,这对于船体的下水安全性起到了有力的保障。对于二次下水方案,船厂陷入两难选择:如果使用滑道下水,水下修复工作耗时费力,使用气囊滚出方案,水下滑道又成为阻碍。

为了配合项目的要求,公司在7天内完成26只船用气囊的生产,这些气囊随后空运发往罗马尼亚。永安顺工程师在气囊抵达当天也到达船厂,勘察完现场后,与船东船厂进行了讨论。最终二次下水方案确定为气囊滚出方式。综合考虑各方面的因素,气囊滚出方式既能够节省时间以及费用,而且对于下水安全性具有更大的优势。

由于船体部分入水,加上水下情况复杂,气囊定位顶升遇到不少困难。总共花费7天时间,完成了船体顶升工作,此时船体的横倾角基本接近滑道的坡度7°,该结果与先期的计算结果吻合。滑车被清除后,水下滑道以及间隙全部采用沙包铺垫,为气囊滚出创造有利条件。

9月2日晚上7点整,下水准备工作就绪,多瑙河畔又重归宁静,人们都翘首期待下水的时刻。随着船尾的拉力慢慢增加,船体开始沿船长方向缓缓启动。大约2-3分钟后,船尾开始沿气囊侧滑,同时船首仍然在滚动的气囊上前进,船体沿弧线前进,最终完全起浮。整个过程持续10分钟。

该项目是首次采用气囊下水方式,在7°横倾斜坡上纵向下水船舶,该项目的成功具有开创性的意义。横斜坡的纵向下水,船体与气囊是一种三维运动,影响船体运动的因素更加复杂,方案设需要更严格的计算。对于该项目,青岛永安顺从方案设计到执行都交出了圆满的答卷。


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